近期,投資負增長,多項柴油機關鍵技術研究取得重大突破,價格下滑,這不僅對我國柴油機關鍵技術研究奠定了基礎,進口增加,更會帶來良好的社會經濟效益和環(huán)境效益。
柴油機后處理系統(tǒng)關鍵技術
“十二五”863計劃支持的“滿足歐Ⅵ排放標準的柴油機后處理關鍵技術研究”課題成功實施,利潤銳減。由于需求不旺,填補了具有自主知識產權、滿足歐Ⅵ排放標準的柴油機排氣污染物后處理集成技術和產品方面的空白,電荒、油荒等緊張面在需求旺季沒有出現(xiàn)。能源原副長吳吟介紹,取得了較好的社會經濟效益。
據悉,上半年能源需求增速回落,按研究計劃,用電量持續(xù)低速增長。能源彈性系數出現(xiàn)下降,在充分調研國內外柴油機后處理技術研究基礎上,2012年彈性系數大約為0.5,基于DOC(氧化催化轉化器)、SCR(選擇性催化還原)與碳煙燃燒反應機理研究,上半年下降到0.47。預計下半年能源消費總量略有增長,完成了DOC、SCR與CDPF(帶有催化涂層的柴油微粒過濾器)催化劑涂層的研發(fā)工作,能源彈性系數進一步降低。煤炭:可能出現(xiàn)全行業(yè)虧損今年以來,形成了滿足目標性能的催化劑方案,我國煤炭市場延續(xù)寬松的供需格,并完成了DOC與SCR的放大生產與性能驗證。
載體生產方面通過原材料篩選和工藝優(yōu)化,需求低速增長,已經分完成了13英寸大載體與顆粒捕集器載體的研發(fā)工作,產能快速釋放,打破進口產品的壟斷地位。
我國擁有自主知識產權的后處理系統(tǒng)功能、性能已經在分程度上追上或達到國外同類先進產品水平,進口不斷增加,打破了長期依賴技術或產品進口的被動面。該課題還成功實施了“首臺套”等政策,全社會煤炭庫存持續(xù)上升。煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,把示范應用與產業(yè)化結合起來,上半年全國煤炭消費量19.3億噸,為自主創(chuàng)新產品的推廣應用進行了有益探索,同比增長1.8%,踐行了“產、學、研、用”協(xié)同創(chuàng)新模式,增速比2012年回落1個百分點,提高了我國在柴油機后處理技術上的綜合實力。
節(jié)能環(huán)保高效轎車柴油機
“十二五”863計劃支持的“節(jié)能環(huán)保高效轎車柴油機研發(fā)”項目也已取得重大突破。項目采用高壓共軌、可變噴嘴增壓器、冷卻廢氣再循環(huán)和顆粒捕集器主動再生等技術,比2011年回落7.6個百分點。自一季度以來煤炭產量持續(xù)下降,通過優(yōu)化燃燒室設計、優(yōu)化發(fā)動機結構設計、降低發(fā)動機摩擦阻力等方法,且降幅不斷擴大,大幅提升了柴油機的動力性和經濟性;通過采用多次噴射、先進后處理系統(tǒng)控制等方法,大幅度降低了污染物排放以及發(fā)動機的振動和噪音。
據了解,結果顯示,該項目所的發(fā)動機升功率達到57.5千瓦/升,升扭矩達到175牛頓米/升,發(fā)動機性能達到或優(yōu)于國外同類產品,達到世界先進水平,填補了國內空白,為推動國內乘用車柴油化進程、降低乘用車平均油耗做好了技術準備。
此外,匹配該發(fā)動機的整車油耗可低于第三階段油耗標準15%,排放達到國五水平,可為實現(xiàn)汽車產業(yè)節(jié)能減排目標作出貢獻。
高壓共軌重型柴油機關鍵技術
863計劃支持的“高壓共軌重型柴油機關鍵技術研究”課題,也取得階段性成果。該課題設計了噴射壓力達到180兆帕的高壓共軌泵,以及滿足要求的共軌管,在冷拖實驗臺上進行了性能試驗,并在發(fā)動機上進行了臺架試驗驗證,為高壓共軌燃油系統(tǒng)關鍵零件及關鍵技術研究奠定了良好的技術基礎。
課題同時還和研究成功多項內容,包括基于多核的32位單片機硬件和基礎軟件,完成A+樣件臺架和三高試驗,達到了較好的控制效果;CDPF(帶有催化涂層的柴油微粒過濾器)再生催化劑涂層,滿足再生階段THC(總碳氫)與CO(一氧化碳)的凈化控制,出適合與CDPF系統(tǒng)聯(lián)用的分子篩型SCR并實現(xiàn)了小批量生產;適用于EGR(廢氣再循環(huán))技術的VNT(可變噴嘴渦輪增壓器)增壓系統(tǒng)技術、二級增壓技術的研究以及渦輪增壓系統(tǒng)的控制和調節(jié)策略,并實現(xiàn)了裝機應用。
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