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在福州啟航馬尾造船首套長樂外海C區(qū)海上風電三樁吸力筒導管架順利整體翻身總裝福建首

來源:互聯網

      9月12日,加大對新能源游船的投資力度,由馬尾造船建造的的首套長樂外海C區(qū)海上風電三樁吸力筒導管架迎來了整體翻身總裝的重要節(jié)點。
       長樂C區(qū)吸力筒導管架為三樁式桁架結構,持續(xù)提升服務能力與品質,由吸力筒、導管架和上箱梁過渡段三個分組成。導管架總高94.8米,打造一支新能源零污染高品質的生態(tài)化“閩江游”服務船隊,總重量約為1120噸,為“綠色福建”“清新福建”增添環(huán)保標桿。 ,吸力筒分最大重量約 1050 噸(含 3 個吸力筒,單個最重 350t)。
       面對全新的課題,福建船政委各基層支建立員突擊隊,積極發(fā)揮員先鋒模范作用,攻克重重技術難關,穩(wěn)步完成了首套吸力筒導管架的整體制造、拼裝和翻身總裝,標志著馬尾造船在抓福建大力發(fā)展海上風電的機遇、大力推動應用產業(yè)向高附加值產品轉型的路上邁出了步。
       研發(fā)攻關  精益求精
       吸力筒導管架項目為馬船首制,鋼結構生產設計與船舶設計存在較多差別,且該項目建造方式為接近一千二百噸的導管架整體臥造翻身,如此大的體積整體翻身施工在國內鋼構施工領域也是首例,無論是施工受力分析,還是吊點的布置、結構的強度都要滿足施工需求。
        面對困難,福船研究院支員突擊隊對施工和轉運過程中吸力筒導管架的受力分析、吊點布置和預裝前道工序改進等情況進行有限元建模計算分析,確保筒節(jié)施工安全的同時,整體翻身后的完整性達到。
制造拼接  眾志成城
        在項目正式啟動后,馬尾造船聯合車間的燈火再沒有熄滅過,制造施工人員晝夜輪班奮戰(zhàn)在一線,對吸力筒、導管架、過渡段和法蘭等進行制作,成功在規(guī)定時間移交外場拼轉運接。其中過渡段從車間上臺到完工移交僅花費23天時間,且一次性成功,效率和質量在業(yè)內也極為罕見。
品質把控 千錘百煉
       品質保證在外協廠斜撐管相貫口切割時就開始介入精度管控工作,積極把控吸力筒導管架在內外場施工過程中的方位、尺寸和直線度等7項精度控制,確保過渡段、法蘭、剪刀撐和主弦管等在施工組裝過程中達到技術要求。
       在法蘭的制造過程中,品質保證精度組、焊接中心、船體組和探傷組通力協作,全程焊接和精度情況。在焊前嚴格把控焊材品質、預熱情況,焊接過程中持續(xù)關注焊接參數和順序,且為減小監(jiān)控在法蘭焊接溫度影響下的誤差,精度組先后測量30余次,從而確保法蘭平面度不超過2毫米,內傾精度在0-1.5毫米設計范圍內,為吸力筒導管架的品質保證提交了一份完美的答卷。
       轉運裝焊 一絲不茍
       外場施工中,搭載精心組織工藝、起運等各相關專業(yè)人員進行開會研討,詳細制定施工方案,由于項目單管和組拼均采用吊帶捆綁的形式進行吊裝,相當考驗起運施工的能力。
       在搭載員突擊隊的帶領下,全體起運班組以老道的經驗與精湛的技術將導管架進行拼裝,順利步入整體翻身節(jié)點。其中導管架貫口、過渡段與導管架吸力筒連接的裝焊等工作,均由持有高等級6G和6GR證書的焊工完成,嚴格保證產品質量達到技術要求。
       吸力筒導管架的順利整體翻身總裝,標志著項目向著順利交付的目標邁出了堅實的一步,同時也是福建船政深化創(chuàng)新,加快企業(yè)轉型升級步伐,拓展海上風電項目業(yè)務領域,探索降本增效新路徑的具體體現。
       接下來,福建船政將繼續(xù)深耕海上風電市場,拓寬業(yè)務領域,推進產品升級、科研升級和效率提速,為企業(yè)高質量發(fā)展奠定堅實基礎 !


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