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納入中關(guān)村摻雜粉磚煤灰燒制磚作業(yè)線的技藝完善北京高

來源:互聯(lián)網(wǎng)

經(jīng)過進(jìn)一步考察調(diào)研,結(jié)合實(shí)際、量體裁衣,重新調(diào)整了生產(chǎn)工藝,盡管不夠理想,但基本能滿足生產(chǎn)需要。此次改造重點(diǎn)工序有原料混合均化、陳化、擠出成型和干燥?;旌暇捎谑苜Y金限制,舍棄了原方案中的高速對輥機(jī)及輪輾機(jī),僅采用了出料細(xì)、粉碎比大且有混合均化功能的籠型粉碎機(jī),它使粉煤灰、爐渣、粘土三種物料均勻摻配,即在粉粒狀態(tài)下,三種物料完全混合均化成一種均質(zhì)物料,改善了混合料塑性。
  陳化經(jīng)籠粉機(jī)均勻混合的物料,由強(qiáng)制攪拌機(jī)預(yù)加水?dāng)嚢铦櫇窈笏腿腙惢谊惢?,時間為一,明顯改善了混合料的物理性能,增加混合料的塑性指數(shù),而有利于擠出成型。
   為節(jié)約資金陳化工藝設(shè)計(jì)將多斗挖掘機(jī)取料改為地溝皮帶運(yùn)輸機(jī)取、送料。擠出成型成型設(shè)備是此次改造能否成功的關(guān)鍵,不容許有絲毫疏漏,為重新選型,先后 到有關(guān)磚廠進(jìn)一步考察調(diào)研,聽取兄弟企業(yè)的意見,經(jīng)反復(fù)認(rèn)真研究討論,從資金、設(shè)備可靠性、實(shí)用性以及售后服務(wù)等因素考慮,直到年月下旬才決定采用雙級真 空擠出機(jī)。
  試生產(chǎn)證明,該擠出機(jī)具有較高的真空度,機(jī)械性能可靠,經(jīng)受了因工人操作不當(dāng),造成的幾近于破壞性試驗(yàn)的考驗(yàn),因此完全可以滿足大摻量粉煤灰多孔磚、空心磚生產(chǎn)的需要。
   千燥為進(jìn)一步節(jié)約能源,降低產(chǎn)品成本,干燥采用了正壓排潮干燥新工藝,先后到大連、通化、吉林等地磚廠考察,并認(rèn)真研究有關(guān)技術(shù)資料,考慮原干燥窯較短 的實(shí)際,根據(jù)熱工工藝計(jì)算,合理的設(shè)計(jì)了干燥窯的送熱風(fēng)口和排潮口,甩掉了臺排潮風(fēng)機(jī)及加熱蒸汽,僅此直接獲經(jīng)濟(jì)效益近萬元。
  由于焙燒溫度較高,磚的燒結(jié)質(zhì)量明顯提高。工人反映這種磚起火快、好燒,因此可進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。此次試生產(chǎn)產(chǎn)品從外觀看好于年工業(yè)性產(chǎn)品,經(jīng)廠試驗(yàn)室檢測抗壓強(qiáng)度為巧一田?!?/p>

標(biāo)簽:混凝土機(jī)械 磚機(jī)

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